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微堿解—厭氧水解—SBR好氧生化法處理有機磷農(nóng)藥廢水
簡介: 介紹了微堿解—厭氧水解—SBR好氧生化法處理有機磷農(nóng)藥廢水的工藝流程、工藝參數(shù)和處理效果。廢水處理設(shè)施運行結(jié)果:廢水CODCr去除率平均為90.1%,BOD5去除率平均為94.2%,TP去除率平均為84.9%。
關(guān)鍵字:微堿解 厭氧水解 SBR 有機磷農(nóng)藥廢水
有機磷農(nóng)藥廢水成分復(fù)雜、濃度高、毒性強,對環(huán)境造成的污染較為嚴(yán)重。國外從20世紀(jì)50年代開始研究有機磷農(nóng)藥廢水治理技術(shù),已用于生產(chǎn)規(guī)模的技術(shù)有活性炭吸附法、生化法和焚燒法等。我國從20世紀(jì)60年代初開始對有機磷農(nóng)藥廢水處理方法進(jìn)行研究,已建成40多套生化處理裝置,但大多數(shù)都采用老式的傳統(tǒng)活性污泥法,加上預(yù)處理和后處理措施不完善,廢水處理難以達(dá)標(biāo)。本文推薦的中和微堿解—厭氧水解—SBR好氧生化法處理有機磷農(nóng)藥廢水技術(shù),是由鄭州工業(yè)大學(xué)與沙隆達(dá)鄭州農(nóng)藥有限公司共同研究開發(fā)的。經(jīng)沙隆達(dá)鄭州農(nóng)藥有限公司兩年多的運行實踐證明,該技術(shù)處理有機磷農(nóng)藥廢水效果好,是一項成熟的工業(yè)化技術(shù)。
1 廢水來源及水質(zhì)
該公司有機磷農(nóng)藥廢水主要來自氧化樂果、久效磷等產(chǎn)品生產(chǎn)過程。按污染程度可將廢水分為兩部分,一部分為高濃度有機磷農(nóng)藥廢水,其主要成分為硫磷酯、氯化銨、氯乙酸甲酯等。對該廢水首先采用沉降分離法將絮狀物硫磷酯沉降分離,回收后的粗酯經(jīng)過精制再利用,分離后水中的硫磷酯經(jīng)高效萃取塔,用氯乙酸甲酯(萃取劑)強化萃取回收,經(jīng)過回收預(yù)處理后,廢水的COD為2000 mg/L左右。另一部分為其他生產(chǎn)單位排放的廢水,其COD為300~400 mg/L。兩種廢水混合后形成綜合有機磷農(nóng)藥廢水,水量為2000 m3/d。綜合有機磷農(nóng)藥廢水水質(zhì)見表1。
2 廢水處理工藝流程
根據(jù)廢水水質(zhì)及小試、中試試驗結(jié)果,我們決定用中和微城解—厭氧水解—SBR好氧生化法處理該廢水。有機磷農(nóng)藥綜合廢水處理工藝流程見圖l。
各股酸性、堿性有機磷農(nóng)藥廢水進(jìn)中和池進(jìn)行中和,然后加稀堿液調(diào)整pH,進(jìn)行微堿解脫毒處理。堿解后廢水經(jīng)格柵進(jìn)入調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)后的廢水經(jīng)泵均勻提升至均化水解池。廢水是否需要進(jìn)行均化水解強化預(yù)處理,視進(jìn)水情況而定,若進(jìn)水污染負(fù)荷不太高,可不進(jìn)均化水解他,將廢水直接由調(diào)節(jié)油泵送至SBR(Sequencing Batch Reator,序列批量式反應(yīng)器),采用鼓風(fēng)機及潛水曝氣攪拌機聯(lián)合充氧,處理后的廢水部分回用,余者外排。
在SBR內(nèi),廢水中的污染物被污泥吸附,被吸附的物質(zhì)在供氧條件下受到生物外酶的作用,降解成較簡單的易溶物質(zhì),滲入細(xì)胞,再在內(nèi)酶作用下進(jìn)行新陳代謝中的氧化、還原、合成反應(yīng),最終使水體中的污染物分解為CO2、H2O、PO43-等物質(zhì),使廢水達(dá)標(biāo)排放。整個處理工藝過程采用微機自控操作,同時,也可以手動操作。
3 工藝流程分析
3.1 中和微堿解處理
我們選擇穿孔道自然混合中和池為微堿解設(shè)備,利用農(nóng)藥廠堿性廢水與酸性廢水進(jìn)行中和,再用本廠氯堿車間的稀堿液調(diào)控廢水的pH(7.5~8.5),進(jìn)行有機磷農(nóng)藥廢水堿解反應(yīng)。
中和池按兩組布置,每他長×寬=11.30 m×5.40 m,有效水深2.6m,有效容積260 m3。酸、堿廢水經(jīng)過配水槽底部的配水孔均勻進(jìn)入各池配水槽,進(jìn)行廢水中和堿解,然后由均布在池中部的3根水下穿孔管引入混合池,溢流進(jìn)入格柵間。
中和微堿解工藝參數(shù)為:廢水處理能力為2500m3/d,廢水停留時間為2h,出水pH為7.5~8.5。
3.2 厭氧水解處理
厭氧水解不同于有機磷農(nóng)藥廢水的堿性水解和酸性水解,是指在厭氧微生物作用下進(jìn)行的生物水解反應(yīng),屬于厭氧發(fā)酵前處理階段。
均化水解池屬于升流式污泥床反應(yīng)器(UASB),廢水經(jīng)折流板下流后.從底部上流通過污泥床,大量微生物將進(jìn)入水中的顆粒物質(zhì)和膠體物質(zhì)迅速截留和吸附,截留下來的物質(zhì)吸附在水解污泥表面,在大量水解細(xì)菌的作用下將不溶性有機物分解為可溶性物質(zhì),在產(chǎn)酸菌的協(xié)同作用下將大分子物質(zhì)、難以生物降解的物質(zhì)轉(zhuǎn)化為易生物降解的小分子物質(zhì),這一過程對較難處理的農(nóng)藥廢水來說,是提高廢水可生化性和較好的預(yù)處理工藝。
均化水解池設(shè)計為折流式,形成進(jìn)水混合段、折流反應(yīng)段和沉淀回流段3個部分。均化水解池按兩組布置,每組3格,每格長×寬=5m×5m,有效水深4.6m,總?cè)莘e675m3。廢水在折流反應(yīng)段(下行區(qū)寬0.7m,上行區(qū)寬4.3m)的底部向上配水進(jìn)入水解污泥床反應(yīng)區(qū),再溢流至下格的下行區(qū),末端一格的上行區(qū)設(shè)有斜管,作為沉淀區(qū)來截留水解污泥,用回流泵將廢水回流至前端進(jìn)水區(qū),廢水回流同時也起到水質(zhì)均和作用。
厭氧水解工藝參數(shù)為:廢水處理能力為2500 m3/d,水解反應(yīng)時間為4.7 h,沉淀時間為1.8 h,水力停留時間為6.5 h,回流比為25%~50%,COD去除率為30%~40%,有機磷去除率為25%。
3.3 SBR好氧生化處理
3.3.1 SBR的特點
SBR獨到之處在于它提供了時間程序的廢水處理,而不是連續(xù)提供的空間程序的廢水處理。其特點是:(1)自動化程度高,使用電動閥門及集中電訊號控制設(shè)備,工藝運行易于控制;構(gòu)筑物簡單,可代替?zhèn)鹘y(tǒng)活性污泥法的曝氣池、二沉池及污泥回流系統(tǒng),節(jié)省占地。(2)廢水沉淀時沒有進(jìn)水干擾,可避免短路,污泥濃度高,泥水分離效果好。(3)進(jìn)出水濃度梯度大,反應(yīng)速度快,效率高,耐負(fù)荷沖擊能力強。(4)采用鼓風(fēng)潛水曝氣,提高了氧的利用率,動力消耗少,運行成本低。(5)不需投加任何藥劑,除磷效果顯著,去除率高。
SBR運行中有缺氧、兼氧和富氧3種狀態(tài),具有A/O法脫氮及A/A/O法除磷效果。
3.3.2 SBR的設(shè)計及運行
SBR曝氣池按4組布置,每池長×寬=10 m×10 m,有效池深5m,有效容積為480m3×4,廢水處理能力為2500 m3/d,VSS的BOD5負(fù)荷為0.3kg/(kg·d),單池需氧量為1292kg/d,各池運行周期為8 h。
當(dāng)本池排水完畢且接前池進(jìn)水信號后,開啟進(jìn)水閥門進(jìn)水,同時進(jìn)行攪拌,進(jìn)水超過1 h且池內(nèi)水位超過半池時開始曝氣,同時發(fā)出后池進(jìn)水信號,曝氣5 h后,停止攪拌,廢水進(jìn)入靜止沉淀狀態(tài),沉淀1 h后排水,水位降至最低水位后,關(guān)閉排水閥,系統(tǒng)進(jìn)入下一個運行周期。
SBR好氧生化運行周期情況見圖2。
4 處理設(shè)施運行情況及處理效果
該處理設(shè)施于1997年9月底建成。在接種原有生化處理設(shè)施中的馴化污泥并經(jīng)過3個月的運行調(diào)試后,于1997年12月正式投入運行。日常運行管理工作包括:(1)根據(jù)廢水pH確定稀堿液的投加量,控制度水pH在7.5~8.5;(2)當(dāng)進(jìn)水濃度高于設(shè)計值較多時,適當(dāng)延長曝氣時間;當(dāng)進(jìn)水濃度較低時,縮短曝氣時間,曝氣時間控制在3~6h之間。
該處理設(shè)施自正式投入運行至1999年底,出水水質(zhì)符合GB8978—96排放標(biāo)準(zhǔn)。1999年除6、7、8月停產(chǎn)檢修外,全年運行數(shù)據(jù)如表2所示。
由表2可以看出,廢水COD去除率平均為90.1%,BOD5去除率平均為94.2%,TP去除率平均為84.9%。
5 結(jié)束語
(1)采用中和微堿解—厭氧水解—SBR好氧生化法處理有機磷農(nóng)藥廢水,COD去除率平均為90.1%,BOD5去除率平均為94.2%,TP去除率平均為84.9%,出水達(dá)到GB8978—96標(biāo)準(zhǔn)。
(2)有機磷農(nóng)藥廢水處理裝置采用計算機進(jìn)行自動控制,自動控制系統(tǒng)設(shè)有多種運行模式,可根據(jù)廢水水質(zhì)方便地加以轉(zhuǎn)換,最大限度地保證了廢水的處理效果。
第一作者簡介:孟連軍(1968-),男,河南省虞城縣人,學(xué)士,現(xiàn)任沙隆達(dá)鄭州農(nóng)藥有限公司副經(jīng)理,主要認(rèn)事農(nóng)藥化工環(huán)保技術(shù)研究和環(huán)保管理工作。
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