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水泵變頻調(diào)速技術(shù)研究與應(yīng)用
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1、前言
大慶石油管理局供水公司每年耗電費(fèi)用約占供水總成本費(fèi)的30%左右,而其中輸配水環(huán)節(jié)的電費(fèi)約占總電費(fèi)的70%左右,因此,如何調(diào)整好外輸泵的日常運(yùn)行,使輸配水噸水電耗保持在一個(gè)較經(jīng)濟(jì)合理的范圍內(nèi),是節(jié)能工作的重點(diǎn)。我們始終積極探索,認(rèn)真研究,采取有效措施來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。 2、問(wèn)題的提出 公司龍虎泡取水廠位于龍虎泡北岸,日取水能力為50萬(wàn)立方米/日。當(dāng)初設(shè)計(jì)時(shí),考慮到中長(zhǎng)期規(guī)劃和最不利水量、水位情況,選擇了兩種機(jī)組泵型,一種為電機(jī)1400KW/10KV,取水泵900HR(H62米,Q6360立方米/小時(shí)),另一種為電機(jī)900KW/10KW,取水泵700HR(H62米,Q3900立方米/小時(shí))。取水廠的二級(jí)泵站——中引水廠的一、二期工程設(shè)計(jì)供水量為50萬(wàn)立方米/日。由于油田限產(chǎn),外網(wǎng)用水量逐年下降,目前取水廠實(shí)際輸水量只有25-30萬(wàn)立方米/日,泵的總流量Q僅為10400-12500萬(wàn)立方米/小時(shí),輸水管線水頭損18—20米,而泵的銘牌揚(yáng)程為62米,若要泵壓降到與管網(wǎng)阻力相當(dāng),則機(jī)泵就會(huì)超負(fù)荷運(yùn)行。因此,取水廠只能靠調(diào)整出口閘門(mén)來(lái)控制泵壓,使水泵能在高效區(qū)運(yùn)行。如此運(yùn)行不僅增大了閘門(mén)的水頭損失,浪費(fèi)了大量電能,而且如果閘門(mén)節(jié)流調(diào)整不適當(dāng),機(jī)泵就很容易偏離高效段或超載運(yùn)行,導(dǎo)致機(jī)泵的故障率增高, 縮短了機(jī)組的使用壽命,近兩年機(jī)泵已經(jīng)累計(jì)維修10余次,消耗維修費(fèi)100余萬(wàn)元。中引水廠是公司生產(chǎn)大戶,對(duì)能否確保油田用水起著舉足輕重的作用,因此,龍虎泡取水廠輸水泵的技術(shù)改造勢(shì)在必行。 3、變頻改造方案的初步計(jì)算和論證 一般情況下,泵都在額定工作條件下,按最佳工作條件設(shè)計(jì)操作。如圖1所示為泵的典型的工作曲線,AB是泵的性能曲線,與額定系統(tǒng)壓力曲線OB相匹配,在B點(diǎn)可以得到額定壓力下的額定流量,在該點(diǎn)泵有最高的效率,關(guān)閉閥門(mén)可控制流量,當(dāng)流量減小時(shí),泵分別工作在P、Q、R、S點(diǎn),此時(shí)泵需要在很高的壓差下工作,因此泵的的能量輸出比實(shí)際系統(tǒng)需要多得多,多余的能量在閥上表現(xiàn)為熱量損耗,并被液體流動(dòng)時(shí)帶走。用泵的輸出能量除以泵的效率,可以求得對(duì)泵的總輸入能量。調(diào)節(jié)泵出口閥開(kāi)度來(lái)減小流量,能量損失相當(dāng)大。 利用變頻器調(diào)速,可使電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)泵變速運(yùn)行,泵的特性曲線與系統(tǒng)在任何流量下的需要相匹配,流量與電機(jī)轉(zhuǎn)速成正比,產(chǎn)生的壓差與轉(zhuǎn)速度的平方成正比,如圖2所示,無(wú)級(jí)變頻調(diào)速后可得到AB—CD無(wú)數(shù)條水泵特性曲線,管路特性曲線與ABDC形成的陰影帶任何一個(gè)交點(diǎn),都可作為工況點(diǎn)與外網(wǎng)水量變化相適應(yīng),在較小的揚(yáng)程下達(dá)到P、Q、R、S點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的流量,而且只損失很少的能量,其節(jié)能效果相當(dāng)可觀。 對(duì)于同一臺(tái)葉片式水泵有如下規(guī)律: Q1/Q2=n1/n2 H1/H2=(n1/n2) 2 N1/N2=(n1/n2 ) 3 龍虎泡取水廠1#、3#、6#泵均為進(jìn)口大泵,其電機(jī)轉(zhuǎn)速分別為748 r/m,745 r/m,750 r/m。 如果3#泵調(diào)速到500 r/m,則其流量、揚(yáng)程及功率參數(shù)如下: Q原/Q變=n原/n變 =748/500=1.496 Q變=4251.3立方米/小時(shí) H原/H變=(n原/n變) 2=1.496 2 H變=28.59米 N原/N變=(n原/n變) 3=1.496 3 N變=412.2千瓦 如果調(diào)速到550r/m,則Q=4663立方米/小時(shí),H=34米,N=547千瓦,調(diào)速后泵參數(shù)基本適合目前工況。當(dāng)然,以上計(jì)算是在假定系統(tǒng)的管路特性曲線不變的情況下進(jìn)行的,安裝變頻調(diào)速設(shè)備后,泵出口閥門(mén)可以全部打開(kāi),系統(tǒng)的管路特性曲線將向外偏移,那么調(diào)速后的泵運(yùn)行參數(shù)更有可能滿足實(shí)際工況的要求,因此,可確定此方案為可取。 4、變頻調(diào)速方案的節(jié)能估算 水泵的耗能計(jì)算公式為:P=(K×H×Q)/ η K:為裕度系數(shù) η:效率 假設(shè)水泵的實(shí)際壓力由目前的5.8公斤調(diào)速降至2.5公斤,且流量不變,則P25/P58=25/58=43%,即功率消耗理論上比原來(lái)減少1-43%=57%。按電費(fèi)0.41元/度,電機(jī)效率為0.95,運(yùn)行330天/年,則原來(lái)年耗電電費(fèi)為(1400KW×24×330×0.41)/0.95=478萬(wàn)元。 變頻調(diào)速降至2.5公斤后,年耗電電費(fèi)為:478×43%=205.54萬(wàn)元,年節(jié)省電費(fèi)為478-205.54=272.5萬(wàn)元。初步看來(lái)節(jié)能效果相當(dāng)可觀。 5、方案確定 考慮到中引一泵的實(shí)際條件,經(jīng)過(guò)認(rèn)真計(jì)算,論證,多方面考察,眾多廠家的比較,我們決定安裝北京利徳華福公司生產(chǎn)的高壓大功率變頻器。該變頻器各項(xiàng)性能指標(biāo)滿足水泵工藝要求,可靠性較高,且改造時(shí)間短、見(jiàn)效快。 具體方案為關(guān)閉一期和二期之間的聯(lián)絡(luò)閥門(mén),二期管網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)行,變頻器采用一帶一方式拖動(dòng)6#泵,6#泵故障時(shí),可投入工頻運(yùn)行。工頻/變頻的切換通過(guò)旁路柜手動(dòng)切換。而且,工頻和變頻切換有電氣聯(lián)鎖和PLC的邏輯互鎖,能保證機(jī)組安全運(yùn)行。恒壓控制,閉環(huán)運(yùn)行,二期管網(wǎng)壓力為0.1MPa;采用閥門(mén)聯(lián)動(dòng)自動(dòng)控制,具有冷卻水流量檢測(cè)保護(hù)功能。 6、改造后,6#泵高壓變頻調(diào)速裝置試運(yùn)行情況 2002年1月6日,北京利徳華福技術(shù)人員和取水廠的有關(guān)人員對(duì)6#泵的變頻調(diào)速裝置進(jìn)行了試運(yùn),試運(yùn)行情況如下: 為保證試運(yùn)期間中引水廠的穩(wěn)定運(yùn)行,我們事先通過(guò)調(diào)度通知變電所和中引水廠作好試運(yùn)行準(zhǔn)備。先停運(yùn)7#泵,關(guān)閉3#泵和6#泵之間的匯管連通閥門(mén),調(diào)整好3#泵的運(yùn)行,一期出口閥開(kāi)度仍保持12%不變。把6#泵的變頻器頻率設(shè)定為37赫茲,開(kāi)啟6#泵,待運(yùn)行穩(wěn)定之后,二期出口閥門(mén)開(kāi)到70%,然后觀察頻率分別為35赫茲、33赫茲、30赫茲、28赫茲時(shí)水泵裝置的的運(yùn)行狀態(tài): 試運(yùn)之后,我們?cè)O(shè)定頻率為30赫茲開(kāi)環(huán)運(yùn)行,并安排水廠值班人員單獨(dú)作好6#泵運(yùn)行記錄。通過(guò)幾天的運(yùn)行,變頻器運(yùn)行穩(wěn)定,功能齊全,操作簡(jiǎn)便,完全滿足實(shí)際工況要求,達(dá)到了預(yù)期的設(shè)想結(jié)果。 7、改造后的節(jié)能檢驗(yàn) 節(jié)能效果最終要用儀表檢驗(yàn),最直接可靠的方法是用電度表測(cè)量變頻改造前后的能耗加以比較。 原來(lái)3#、6#泵工頻運(yùn)行,取2001年8月1日——20日的運(yùn)行記錄計(jì)算: 總用電量:1,214,700千瓦時(shí); 總供水量:5,887,400立方米; 泵站總單耗:0.2064千瓦時(shí)/立方米; 取2001年7月8日——19日3#、6#泵工頻運(yùn)行的運(yùn)行記錄計(jì)算: 總用電量:667500千瓦時(shí); 總供水量:3115200立方米; 泵站總單耗:0.2143千瓦時(shí)/立方米; 32天3#、6#泵工頻運(yùn)行時(shí)泵站總單耗為: ?。?.2064+0.2143)/2=0.21千瓦時(shí)/立方米。 現(xiàn)在3#泵工頻運(yùn)行,6#泵變頻運(yùn)行(30HZ),匯管閥門(mén)關(guān)閉,兩臺(tái)泵單獨(dú)運(yùn)行。以2002年1月9日19:00時(shí)——14日7:00時(shí)的記錄為依據(jù)計(jì)算結(jié)果如下; 總用電量:154200千瓦時(shí); 總供水量:1064700立方米; 泵站總單耗:0.14千瓦時(shí)/立方米; 原6#泵工頻運(yùn)行時(shí),單耗為0.24千瓦時(shí)/立方米;現(xiàn)變頻運(yùn)行時(shí)單耗為0.06千瓦時(shí)/立方米。 從2002年1月9日19:00時(shí)—到14日7:00時(shí)為4.5天,則日平均水量為:1064700/4.5=236600立方米。 年節(jié)電量:0.07*23.66*365=604萬(wàn)瓦時(shí),合RMB:268.78萬(wàn)元。 8、變頻改造后,水廠的工藝改善 1)北京利徳華福公司生產(chǎn)的高壓變頻器,內(nèi)置了西門(mén)子公司的S7-200系列PLC,在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)外部邏輯控制時(shí),非常方便。例如:閥門(mén)聯(lián)動(dòng)功能使值班人員,在啟、停泵時(shí)無(wú)需再對(duì)閥門(mén)進(jìn)行任何操作;減少了工作量和誤操作;冷卻水流量保護(hù)功能保證了水泵電機(jī)安全穩(wěn)定的運(yùn)行。 2)6#泵變頻改造后,電機(jī)的轉(zhuǎn)速、電流、水泵的出口壓都明顯下降,使電機(jī)水泵的運(yùn)行狀況明顯改善,不僅直接節(jié)約耗電量,而且,由于變頻器的軟啟動(dòng)功能,減少了對(duì)電機(jī)和電網(wǎng)的沖擊,延長(zhǎng)了設(shè)備的使用壽命,降低了設(shè)備的維修費(fèi)用。 3)變頻器采用壓力閉環(huán)控制,保證管網(wǎng)水壓0.1MPa。由于變頻器的調(diào)速平滑,控制精度高,所以管網(wǎng)壓力波動(dòng)范圍很小,能充分滿足現(xiàn)場(chǎng)供水工藝要求。 4)利徳華福公司生產(chǎn)的高壓變頻器具有完善、靈敏的故障檢測(cè)、診斷、報(bào)警、跳閘等功能,保證電機(jī)水泵始終安全運(yùn)行。 5)上位機(jī)的監(jiān)控功能和遠(yuǎn)程撥號(hào)監(jiān)控功能為用戶實(shí)現(xiàn)集中監(jiān)控創(chuàng)造了必要條件。 9、結(jié)論 經(jīng)過(guò)實(shí)踐的證明,這次龍虎泡取水廠的水泵變頻改造是成功的,取得的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益是顯而易見(jiàn)的。一是節(jié)約了大量電能,降低了供水成本;二是增大了系統(tǒng)可調(diào)范圍,提高了系統(tǒng)運(yùn)行的靈活性;三是降低了水泵電機(jī)的轉(zhuǎn)速,減少了機(jī)泵的啟動(dòng)沖擊和機(jī)械摩擦、震動(dòng),延長(zhǎng)了機(jī)組的使用壽命;四是減小了機(jī)泵運(yùn)行噪音,改善了工作環(huán)境;五是智能化的聯(lián)動(dòng)功能和完善的故障保護(hù)功能,即提高了工作效率,又增強(qiáng)了系統(tǒng)安全可靠性。 所以,高壓大功率變頻調(diào)速技術(shù)是一項(xiàng)利國(guó)利民、有廣泛應(yīng)用前景的高新技術(shù),用于供水行業(yè)的水泵調(diào)速或恒壓供水系統(tǒng),具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。這種高壓大功率變頻調(diào)速裝置,必將成為未來(lái)供水行業(yè)節(jié)能、改造的首選設(shè)備!- 12015年二級(jí)消防工程師綜合能力考試題及答案4
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