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厚中粗砂層中多軸深層攪拌防滲墻的施工
摘要:對于中粗砂層較厚的多軸深層攪拌防滲墻施工,通過改進(jìn)鉆頭,采用中間鉆頭噴氣工藝施工工藝,能有效地提高施工效率。以潮州供水樞紐工程上埔堤防滲墻施工為例,介紹多軸深層攪拌在厚中粗砂層中的施工工藝及質(zhì)量控制。
關(guān)鍵詞:多軸深層攪拌防滲墻;厚中粗砂層;中間鉆頭噴氣;質(zhì)量控制
1、工程基本情況及地質(zhì)條件
上埔堤是潮州供水樞紐重要擋水建筑物之一,潮州供水樞紐為Ⅰ等工程,其主要建筑物級別為2級。庫區(qū)的上埔堤為Ⅰ級堤防,其堤頂高程13.4~14.8m,堤頂寬度3~6m。
上埔堤堤基地質(zhì)情況,從堤頂向下依次為人工填土層、粉質(zhì)粘土層、中粗砂層、淤質(zhì)粘土層、淤質(zhì)細(xì)砂層,地下水位高程4m左右。地質(zhì)條件如表1所示。
表1上埔堤堤基地質(zhì)條件
2 粉質(zhì)粘土 3.27 6.75×10-6
3 中粗砂 9.36 9.80×10-2~5.13×10-2
4 淤質(zhì)粘土 9.21 4.02×10-7
2、防滲墻設(shè)計要求
設(shè)計采用多軸深層攪拌防滲墻技術(shù)進(jìn)行處理,它能夠完全封閉透水層的滲透通道,從根本上解決滲透變形問題。表1可以看出,堤基埋藏有兩層透水層:即1人工填土層和3中粗砂層。要達(dá)到理想的滲控效果,防滲墻必須穿過中粗砂層深入淤質(zhì)粘土層2m.防滲墻墻體有效厚度不小于200mm,墻深范圍為16.6~19.6m。對墻體的主要技術(shù)要求如下:
?。?)摻入的水泥用量,外加劑用量,水灰比需由材料實(shí)驗(yàn)室根據(jù)防滲和強(qiáng)度要求試驗(yàn)確定配合比;
?。?)墻體的垂直度誤差不大于0.4%;
(3)墻頂中心線允許誤差為±30mm;
(4)墻深偏差不大于200mm;
?。?)墻體的滲透系數(shù)應(yīng)小于A×10-6cm/s(1<A<10),墻體90d齡期的單軸無側(cè)限抗壓強(qiáng)度抗壓強(qiáng)度應(yīng)不小于0.5MPa;
3、改進(jìn)方法及參數(shù)確定
該工程采用一臺SP-5H型多動力三頭深層攪拌樁機(jī)施工,最大成墻深度21m,鉆頭中心距325mm,鉆頭直徑380mm,鉆頭間帶有剛性連鎖裝置,施工中一次成墻。通過進(jìn)行試驗(yàn)樁施工,最終確定合理的施工方法和施工參數(shù)。
3.1施工工藝改進(jìn)
本工程地層以砂層為主,厚度大,如果采用傳統(tǒng)的“預(yù)攪下沉、噴漿攪拌提升、停漿復(fù)攪下沉、再噴漿攪拌提升”的施工工藝,將導(dǎo)致在第二次噴漿過程中,樁管被砂層埋住而無法撥出。為了有效地解決此問題,經(jīng)過研究,結(jié)合地層情況,并根據(jù)試成樁的取芯效果,將其施工工藝改為“兩攪兩噴”工藝[1],即噴漿攪拌下沉、噴漿攪拌提升的施工工藝。
3.2水灰比的確定
合理選擇水灰比,先決條件是使水泥土在攪拌過程中必須呈流態(tài);結(jié)合本工程地質(zhì)情況及施工工藝,漿太稠不利于鉆進(jìn),容易堵賽管道。因此必須選擇合適的水灰比;從土體吃漿情況分析,土體有空隙率,水灰比過大,則填充空隙的水泥用量就越少,水泥土性能指標(biāo)則難以保證,水灰比過小則不經(jīng)濟(jì);從水位情況分析,水位以下的墻體若水灰比過小漿液被稀釋,成墻質(zhì)量無法保證。參考其它工程經(jīng)驗(yàn),施工中多取水灰比為:1.0~2.0,采用12%的水泥摻入量。該工程對1.0的水灰比作三組成墻單元約10m長的試驗(yàn)墻。7天后開挖檢查,開挖長10m,深3.5m,寬2m,并去掉樁頭50cm.經(jīng)檢查,水灰比為1.0的成墻單元成墻效果較好。樁間搭接良好,墻體完整,輪廓清晰,墻體密實(shí)性好,從墻體剖面來看,最小墻厚達(dá)22cm,樁間最小搭接厚度64mm,從墻體側(cè)面輪廓用吊錘測試垂直度均小于0.4%,孔口有少量返漿,因此水灰比為1.0可滿足施工要求。
3.3改進(jìn)鉆頭
施工時,當(dāng)鉆進(jìn)深度達(dá)到9m后,產(chǎn)生孔斜并頻繁出現(xiàn)鉆進(jìn)時噴漿孔堵孔現(xiàn)象,且提升鉆桿困難,造成深攪機(jī)電動機(jī)工作電流過大,存在電動機(jī)燒毀的危險,并多次出現(xiàn)埋管現(xiàn)象,嚴(yán)重影響施工進(jìn)度。鉆頭提起后,檢查噴漿管,發(fā)現(xiàn)噴漿管中的水泥土漿中夾雜大量砂粒。分析原因,鉆桿鉆進(jìn)深度達(dá)9m后,進(jìn)入中粗砂層,采用正常攪拌轉(zhuǎn)速、提升速度難以使?jié){液得到充分?jǐn)嚢?,孔口的噴漿壓力小于水泥土漿產(chǎn)生的壓力,導(dǎo)致大量砂粒進(jìn)入噴漿孔,從而導(dǎo)致噴漿孔堵塞,如單一的增大輸漿壓力必然造成返漿過量,材料浪費(fèi)。不均勻的含砂水泥土漿造成鉆桿提升時阻力較大,使鉆桿提升困難。針對這一問題,經(jīng)過多次試驗(yàn),訂出如下改進(jìn)措施:
將雙層4葉片改為三層6葉片,在底層十字葉片下方焊接切削片,寬6cm,長6cm,與刀片成向下30o夾角,以提高切削和攪拌效率并起到定向作用,剛進(jìn)入砂層時,降低鉆進(jìn)速度,從而避免孔斜;將噴漿孔直徑由1cm改小為0.6cm以提高噴漿孔口處的出漿流速,減少堵孔幾率。鉆頭改進(jìn)示意圖如圖1.
3.4采用中間鉆頭噴氣工藝
采用兩側(cè)鉆頭噴漿,中間鉆頭噴氣工藝施工。從水泥土攪拌樁的成樁機(jī)理來看,水泥漿與土體的攪拌越均勻,土體顆粒粉碎越小,水泥漿分布到土體中就越均勻,則水泥土結(jié)構(gòu)離散性就越小,其總體強(qiáng)度就越高[2][3],而砂本身具有攪動松散的特性,采用兩側(cè)鉆頭噴漿配合中間鉆頭噴氣工藝,可以大大減少埋管的幾率。因?yàn)樯皩泳哂袛噭铀缮?,同時又具有快密實(shí)等特點(diǎn),在下攪過程中進(jìn)行噴漿、噴氣,砂顆粒間能快速充滿漿液,減緩砂密實(shí),并嚴(yán)格控制下沉和提升的速度,砂顆粒與水泥漿液的強(qiáng)制攪拌得到充分拌和,提高了拌和物的流動性,減少堵管、埋管的可能性。該工程現(xiàn)場采用AW9008型空壓機(jī)供氣,從施工情況來看,如氣壓太低,無法達(dá)到預(yù)防噴漿口堵塞的效果,如氣壓太高,則返漿量過大。通過現(xiàn)場試驗(yàn),最終確定氣壓為0.4~0.7MPa,大大提高了深攪機(jī)在中粗砂層的施工效率。
3.5其它參數(shù)的確定
圖1鉆頭改進(jìn)示意圖
根據(jù)試驗(yàn)樁施工情況分析,決定采用水灰比為1:1、兩攪兩噴、中間鉆頭噴氣,一次成墻的方案施工。具體施工工藝參數(shù)如下:
鉆頭直徑:380mm
水泥摻入比:12%
單元成墻長度:970mm
單元樁攪拌面積:0.326m2
鉆進(jìn)速度:0.5~0.6m/min
提升速度:0.6~0.8m/min
轉(zhuǎn)速:47~55r/min
漿液比重:1.51g/cm3
每米樁水泥用量:70.4kg
每根管0.25米漿量:下沉80%8L,上提20%2L
4、施工中的質(zhì)量控制
4.1樁位
防滲墻施工前,按照圖紙的墻體中心線進(jìn)行放樣定位,其中心線允許誤差度不得大于±3cm。施工中,從起始樁號開始,沿前進(jìn)方向每50m拉線放樣一次。用拉線標(biāo)定施工方向,并用定位標(biāo)尺標(biāo)定樁位。
4.2鉆孔垂直度
下鉆前檢查主機(jī)上的水平控制裝置并確保主機(jī)機(jī)架處于鉛垂?fàn)顟B(tài)。施工中,重點(diǎn)檢查主機(jī)支腿是否存在下陷或油缸泄壓現(xiàn)象,若有此現(xiàn)象,應(yīng)及時通過四個支腿油缸調(diào)平。
4.3漿液參數(shù)及輸漿
水泥漿液嚴(yán)格按照規(guī)定的配合比1:1制作,用比重計測量控制漿液的質(zhì)量,漿液比重控制在1.49~1.53g/cm3范圍內(nèi)。
根據(jù)地層吃漿變化調(diào)整輸漿量和中間鉆頭氣壓,總輸漿量不小于設(shè)計要求。根據(jù)采用的水灰比及每米所需水泥漿量,計算出每0.25m所用水泥漿量作供漿參考,采用電腦記錄儀控制,記錄并及時打印出其升降每0.25m用漿量。輸漿保持一定的壓力,但不宜過大,輸漿壓力控制在0.4~0.8MPa。
4.4提升和鉆進(jìn)
為保證漿液攪拌均勻,嚴(yán)格按照施工工藝參數(shù)控制鉆進(jìn)、提升速度,并與攪拌軸轉(zhuǎn)速相協(xié)調(diào)。對于設(shè)計墻底高程以上2~3m范圍內(nèi)或掘進(jìn)達(dá)設(shè)計深度延續(xù)噴漿10秒左右,重復(fù)提升1~2次。
4.5墻體深度
在樁架導(dǎo)柱上劃分標(biāo)尺來測量鉆進(jìn)深度,鉆進(jìn)深度不小于實(shí)際地面高程與設(shè)計墻體底部高程之差。
5、質(zhì)量檢測
質(zhì)量檢測采取開挖外觀檢查、取樣室內(nèi)實(shí)驗(yàn)等手段。
5.1開挖外觀檢測
按平均每250m一段,每段均在施工結(jié)束15天后開挖檢查,開挖長度約10m,開挖深度最深達(dá)3.5m,寬度2m.經(jīng)檢測,防滲墻體攪拌基本均勻,成墻厚度最小23cm,最大26cm;防滲墻體連續(xù)均勻,整體性好,樁間搭接良好,未發(fā)現(xiàn)開叉現(xiàn)象,樁輪廓垂直度在0.4%以內(nèi),上部和下部搭接基本一致,搭接處最小厚度為62mm(理論厚度58mm)。
5.2室內(nèi)試驗(yàn)
對上埔堤深層攪拌防滲墻抽芯檢測了五個部位,共抽芯6孔,總進(jìn)尺196.1m;取有深攪防滲墻滲透試驗(yàn)樣品12組(72件),深攪防滲墻抗壓試驗(yàn)樣品12組(36件)。具體試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表2,表3[4].從試驗(yàn)結(jié)果來看,深攪防滲墻滲透系數(shù)小于A×10-6cm/s(1<A<10),深攪防滲墻抗壓強(qiáng)度離散性較大,但均大于0.5MPa,均滿足設(shè)計要求。
表2上埔堤深攪防滲墻芯樣室內(nèi)滲透試驗(yàn)數(shù)據(jù)匯總表
(×10-8 cm/s)
表3 上埔堤深攪防滲墻芯樣室內(nèi)抗壓試驗(yàn)數(shù)據(jù)匯總表
6、結(jié)語
在粗砂層較厚的地質(zhì)條件下進(jìn)行深攪施工,采用中間鉆頭噴氣施工工藝,通過調(diào)整噴氣的壓力,能改變施工時含砂水泥土漿液的流動性。如能根據(jù)地層吃漿變化,調(diào)整噴氣壓力和輸漿量能經(jīng)濟(jì)有效地填充地下孔隙。具體做法是:當(dāng)吃漿量較大時,噴氣壓力調(diào)小,輸漿量增大;當(dāng)吃漿量較小時,噴氣壓力調(diào)大,輸漿量減小。在實(shí)踐中,通過改進(jìn)傳統(tǒng)的深層攪拌樁施工工藝和鉆頭結(jié)構(gòu)以及采用中間鉆頭噴氣的施工方法,成功地應(yīng)用于厚中粗砂層中施工,較好地解決了厚中粗砂層中提升困難和埋管等問題,提高了施工效率,保證了樁體均勻性和連續(xù)性,樁身強(qiáng)度,滲透系數(shù)等參數(shù)均能滿足設(shè)計要求。
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